蓬阳111井MK组创四川盆地探井测试新纪录
10月10日,从西南油气田公司获悉,蓬阳111井MK组测试获日产超300万方高产工业气流,创四川盆地探井测试新纪录,也是今年该区块MK组气藏钻获的第三口百万方级探井。该井经过10天的修正等时试井,证实地层能量充足、具备高产稳产能力,夯实了MK组气藏探明建产基础。
蓬阳111井位于四川省南充市,是一口以评价MK组气藏储层特征及含气性、提交规模探明储量为目的的探井。前期勘探实践表明,该区块MK组气藏具有岩性结构、储层特征、气水关系“三复杂”特征,高效勘探面临巨大挑战。为精准识别油气富集区、锁定规模增储目标,西南油气田公司联合多家单位组建攻关团队,开展专项技术研究:一是构建“单井精细解剖—小层精准对比—滩体演化建模”研究体系,刻画滩体展布特征;二是通过地质-测井-地震一体化技术,建立岩性结构模型,落实白云岩、灰岩及硅质岩的展布特征,强化孔、洞、缝储渗体三维构型,明确储层甜点分布规律;三是建立“多期滩体迁移+通源断裂”控藏模式,有效解决斜坡区岩性气藏气水分布复杂的难题,锁定了南充北区块优质富气区。
在钻井阶段,西南油气田公司持续深化地质工程一体化应用,构建“地质分析-钻井优化-实时反馈”闭环管理体系,通过完善二叠系钻井提速模板、优化井身结构及钻头工具选型,实现储量井钻井效率较去年平均提升6.8%。试油过程中,攻关团队充分挖掘远探测声波电测资料,精细刻画远井缝洞系统,采用“云岩段集中射孔+多级交替注入+闭合酸化”改造工艺,显著提升储层改造效果,实现储层空间立体高效动用。
下步,西南油气田公司将持续推进剩余评价井的钻井与试油工作,力争再获高产工业气流,确保探明储量任务顺利提交,夯实公司持续上产资源基础。