浙江油田刷新国内深层页岩气井两项行业纪录
5月21日记者获悉,浙江油田渝西大安区块深层页岩气重点试验井大安1H31-5井顺利完钻,井深8030米、水平段长3730米,刷新国内深层页岩气井最深井深、最长水平段两项行业纪录。
此次重大突破是浙江油田践行“三新三高”发展理念的生动实践,通过攻关新技术、迭代新工艺、构建新模式,实现深层页岩气开发高效率、高质量、高效益进阶,标志着油田8000米级超深井、3700米级超长水平井钻井技术,完成从单井突破到井组系统化成熟应用的跨越,为国内深层页岩气高效化、规模化、标准化开发提供了可复制技术范式,助力川渝千亿立方米天然气生产基地建设。
大安区块深层页岩气藏地质条件复杂,构造活跃、断层多发、地层及压力系统多变,井下高温高压的极端工况,对钻井技术、设备及风险防控提出极高要求。相较先导井,大安1H31-5井存在轨迹控制精度高、超长水平段摩阻扭矩管控难、工况风险处置压力大等技术瓶颈。项目团队依托地质工程一体化理念,全方位优化轨迹设计、钻具搭配、施工参数与风险防控体系,实现技术、质量、效率同步提升。
施工期间,项目团队落实专家驻井盯防、日会商闭环管理机制,聚焦高温高压、井壁稳定、精准导向等核心难题,升级深层页岩气高效开发3.0技术体系,取得4项关键技术突破。
精准定向钻进,储层钻遇质量优异。创新应用六位一体精准钻井模式,全程采用旋转导向工艺,适配152摄氏度高温工况,将井眼狗腿度严控在1.5度以内,轨迹平滑规整,地质靶体钻遇率达94.33%,实现超长水平段精准高效钻进。
优化钻井液体系,破解高温施工难题。自研抗高温、微裂隙封堵、低压力传递专用钻井液,密度优化至1.81克/立方厘米,较设计降低12%,有效消除了深层高温环境下挟沙、降阻、井壁稳定等行业痛点,显著提升深井施工稳定性。
智慧固井作业,打造优质完整井筒。依托动态仿真与实时监测双重保障,集成成套先进完井工艺,配套大功率泵组高效施工,实现替浆一次到位、环空压力稳定达标,全井固井质量优异,井筒完整性稳居行业领先水平,为气井长效稳产筑牢根基。
数智化全程赋能,实现科学高效施工。依托智能钻井平台,结合邻井大数据预判风险、优化参数,动态调整施工方案、优选破岩工具,构建数据驱动、智能决策模式,大幅提升超长水平井钻井精度与施工效率。
目前,浙江油田已依托该平台施工成果,完成技术固化与标准升级,修订完善区块钻井规程与作业规范,形成成熟的超长水平井标准化钻井体系,为油气上游高质量发展、川渝天然气产能基地建设赋能增效。