炼化总厂催化装置整体吊装任务完成关键一步

发布时间: 2026-05-18 点击数量:4

5月13日10时56分,炼化总厂催化裂化装置检修现场传来捷报——随着1000吨大型履带吊的吊钩缓缓提起,再生器旧封头连同内部旋风分离器整体被平稳、完整地吊离再生器。11时50分,该拆除部件平稳落至指定支架,标志着此次催化装置检修核心环节取得突破性进展。

据了解,此次旋风器的拆除更换与传统模式不同,首次采用再生器封头与10个旋风分离器整体拆除更换模式,大幅提升了检修效率,为后续工序高效推进、装置按期投运奠定基础。

催化装置检修作为今年大检修的主线工作,任务艰巨、牵动全局,涵盖反应器沉降器与再生器内部构件的维修更换、衬里检查修复、外取热器管束更换及主风机组大修等多个关键环节,具有施工量大、技术密集、交叉作业多等特点,对施工组织和安全管控提出更高要求。其中,再生器封头及旋风分离器整体拆除吊装,因其设备重量大、重心偏高、作业空间受限、技术标准严苛、风险管控难度大,成为整个检修过程的“硬骨头”。

为确保吊装作业万无一失,油田公司副总经理张继昌现场指挥督战,全程把控关键节点。炼化总厂提前谋划、科学统筹,多次组织技术专家、施工单位和吊装单位相关负责人召开专题会,对吊装方案进行反复论证和优化,并明确“分段切割、整体吊装、过程监护、万无一失”的作业原则。施工人员提前完成脚手架搭设、管线拆除、吊点焊接、设备加固等准备工作,为吊装作业顺利开展扫清障碍。

“过去单个更换一台旋风器至少需要1天时间,10台全部更换再加上封头拆除,整个周期要耗时两周,且高空交叉作业风险极高。”现场技术负责人介绍说,“采用拆除模式,不仅大幅缩短工期,而且彻底消除了多次高空作业带来的安全隐患,是油田炼化检修技术的一次突破。”

此次再生器旧封头及旋风分离器整体拆除吊装的顺利完成,体现出本次大检修“精益化、数字化、规范化”的管理特色。这不仅是对油田施工组织能力和吊装技术水平的全面检验,更是全体参检人员攻坚克难、敢打必胜的生动写照,为后续检修工作高效推进注入动能。