普光气田两座增压站累计增气超10亿立方米
截至5月5日,普光气田1号、2号增压站已满负荷运行超1.2万小时,助力气田累计增产天然气超10亿立方米,日均增气200万立方米,为“川气东送”能源保供注入强劲动力。这标志着国内首个大型酸性气田增压开采项目取得关键突破,为同类气田长期稳产提供了“普光方案”。

随着开发深入,普光主体区块气井平均油压已降至接近集输管网压力,稳产形势严峻。2024年,包含2座增压站、7台高抗硫压缩机组的湿气增压工程全面建成投运,成为破解稳产难题的关键举措。
增压站通过增压大幅降低井口回压,改善气井条件。为确保增压模式合理性,技术人员实施“一井一策”,不断开展技术论证,合理制定气井工作制度。在增压及综合措施作用下,气井携液能力显著增强,临界携液流量平均下降约30%,普光106-2H井、普光104-3井等产水气井恢复正常生产,有效激活了低效井潜能。
增压后管网运行状况发生变化,管道持液率上升,影响天然气输送效率。为此,技术团队运用专业软件模拟计算,结合输送介质组成、管道运行工况,形成了一套标准化管道压差控制方法,将管道输送压差控制在最佳区间,管道输送能力利用率总体提升了7%。同时,通过加强气藏动态监测与模型完善,确保气藏压力均衡下降,实现了效益最大化与长期稳产。
极端环境下的可靠运行是根本保障。面对高温、高压、高含硫的严苛工况,维保团队创新应用渗透检测技术对活塞杆等进行高精度无损探伤,并研发专用防冻液配方,全面提升设备长周期运行能力。
从破解稳产难题到累计增气超10亿立方米,两座增压站的高效运行,显著提升了普光气田稳产保供能力,为国家能源安全与区域经济发展提供了有力支撑。