聚四氟乙烯密封条破解机组运维难题
由于热胀冷缩、基础沉降等原因,齐鲁石化煤气化装置的冷冻机组密封面变形、平整度下降。虽然密封面涂抹上了耐高温的密封胶,但密封效果不理想。
创新点
齐鲁石化首席技师、运维中心二化运维车间员工刘延波牵头成立攻关小组,采用“聚四氟乙烯密封条+密封胶”的方式解决了工艺介质穿透密封胶的问题。在固定螺栓达到预紧力的情况下,聚四氟乙烯密封条被挤压,填充了密封面微小的间隙、孔洞,以及不平整区域。
效 果
使用此方式密封后,冷冻机组再没有出现工艺介质穿透的问题,而且操作简便、成本低、效果显著,具备在同类冷冻机组中推广的潜力,尤其适用于高压、高温介质的工况。
2月25日,齐鲁石化第二化肥厂气体联合车间煤气化装置冷冻机组现场,巡检至此的运维中心二化运维车间员工卢冠龙心中释然——曾经困扰多年的工艺介质穿透密封胶的难题,利用“聚四氟乙烯密封条+密封胶”的方式完美解决。
已运行十多年的冷冻机组是煤气化装置的核心设备,为装置提供冷量,以进行气体分离。由于热胀冷缩、基础沉降等原因,机体密封面变形。以往检修时,运维中心会为密封面涂抹耐高温的密封胶,但效果不理想,随着时间的推移,工艺介质会逐渐穿透密封胶。
齐鲁石化首席技师、运维中心二化运维车间员工刘延波看在眼里、急在心头。
最近一次冷冻机组大修时,打开6吨多重的大盖,两米多宽、4米多长的机体密封面上,蓝色的密封胶中出现灰色树枝状纹路——工艺介质穿透密封胶,冲刷出通道,“老毛病”愈加严重。
为此,刘延波牵头成立攻关小组,决心利用这次检修契机,彻底解决问题。他与第二化肥厂设备专业人员围坐一起,集思广益制定方案。第一个方案,重新加工密封面,需要熔覆、磨平。第二个方案,铣出密封槽,嵌入密封元件。“这两个方案加工精度要求高,耗时至少半个月,需花费几十万元,检修中根本行不通。”刘延波眉头紧锁。
第三个方案,使用压铅密封,先铺铅丝,周边打上密封胶。这种方法可行,但铅丝强度低,长期运行,密封还是会失效。而聚四氟乙烯密封条具有拉伸强度大、压缩回弹性强、能耐高温等优点,能适应冷冻机组运行温度高、压力大的工况。于是,他们决定用聚四氟乙烯密封条代替铅丝。
购买聚四氟乙烯密封条回来后,他们首先在轴承盖密封面上试验——先铺上厚度1毫米的白色聚四氟乙烯密封条,周边再打上密封胶。
回装、螺栓固定达到预紧力要求后,聚四氟乙烯密封条被挤压,厚度变为0.05毫米——相当于头发丝的直径,填充了密封面的微小间隙、孔洞,以及不平整区域,同时强度增强。此时,密封条向四周延展,形成大面积密封区域。
随后,整个冷冻机组使用此密封条,再结合密封胶,形成双保险。设备开车后,经过半年多的追踪检查,再没有出现工艺介质穿透密封胶的问题。这是齐鲁石化首次使用此材料密封设备。
这种密封方式操作简便、效果显著,且成本低。他们共使用了50多米聚四氟乙烯密封条,费用仅几千元。该方式具备在同类压缩机组中推广的潜力,尤其适用于高压、高温介质的工况,为石油化工、制冷系统等领域的密封改进提供了有益参考,具有广泛的行业应用前景。