冀东油田自主研发新型压井液 破解高温高压井修井难题
截至1月5日,冀东油田自主研发的新型高比重高密度压井液已成功应用5井次,实现一次压井作业成功率100%,油井平均恢复期仅1天,恢复率达95.6%。该技术有效解决了高温高压井修井作业效率低、储层污染风险高的行业痛点。
随着勘探开发向深层及低孔低渗油气藏延伸,井深、高温高压问题日益突出,对高性能压井液的需求迫切。传统压井液存在配伍性差、易污染地层等问题,而性能优越的甲酸盐压井液则成本高昂。
针对此,冀东油田采油院成功研制出新型阻垢分散剂,并创新性选用廉价高比重液钙配制基液,复配形成新型低成本防结垢复合盐高比重压井液体系。该体系具有三大优势:一是性能卓越,固相含量低、密度可调范围广,最高可达1.5克/立方厘米,在130℃高温下静置14天后阻垢率仍超85%;二是安全环保,满足低损害、无毒性要求,且保留了甲酸盐体系配伍性好、保护油层的优点;三是成本低廉,与同级别甲酸盐压井液相比,成本可降低60%以上。
该体系已在南堡43-4802井成功应用,压井液密度达1.35克/立方厘米,突破了原有技术界限,为高温高压井作业提供了全新技术路径。
下一步,冀东油田将持续优化该压井液配方体系,加快推进矿场试验与规模化应用,通过技术迭代实现产品质量与作业效率“双提升”,同时有效控制开发成本,为深层油气资源高效开发提供坚实技术支撑。